欢迎来到新型涂料网
当前位置: 首页 » 技术 » 涂料常识 » 正文

汽车修补漆雨后起泡问题解析

放大字体  缩小字体 http://www.xxtlw.com  发布日期:2015-10-24  来源:长城汽车股份有限公司技术中心  作者:曹晓根   浏览次数:915
中国新型涂料网讯:
0 引言
       随着汽车的保有量越来越大,汽车后市场中的漆膜修补的规模也越来越大。据新华网2013 年1 月30 日电,截至2012 年底,中国机动车保有量已达2.4亿辆,机动车驾驶人达2.6 亿人。其中汽车驾驶人年增长2 647 万人,首次突破2亿人。庞大的基数造就了繁荣的汽车后市场。根据慧聪网2012 年6 月26 日《2012 年我国汽车修补漆市场分析以及预测》中的报道,2012 年我国汽车产业共需要汽车涂料52 万t 左右,其中新车用漆约27 万t,修补漆约10.3 万t,零部件漆和PVC 抗石击涂料达14.6 万t 左右。修补漆已占到涂料总用量的20%。雨后起泡是漆膜修补后容易发生的一个典型问题,其不易现场检查且危害严重,给漆膜修补带来了很大的困扰。通过对问题的大量调研、分析,经过两年多的实验及验证,确定了问题发生的原因和解决方案,最终解决了该问题。
 
1 问题描述及分析
1.1 汽车漆膜修补工艺介绍
       目前各汽车修理厂对漆膜修补工艺掌握均比较成熟,工艺也比较固定。典型的修补工艺如下(带括号的工序根据实际情况可予以省略):
        (钣金修整)→表面溶剂擦拭→(喷涂富锌底漆)→闪干→(刮涂原子灰→烘干或晾干→湿打磨→烘干或晾干→溶剂擦净)→喷涂中涂漆→烘烤→湿打磨→晾干或压缩空气吹干→喷涂色漆→闪干→喷涂双组分清漆→闪干→烘干。汽车涂层的修补通常需要数小时到数十小时。
1.2 问题描述及特征
       经对起泡的漆膜样本进行整理、归纳,有以下特征:漆膜出现起泡几率根据修理厂的不同而有明显区分,最多可达约20% ;与所用的涂料无明显的对应关系;通常发生在夏季;雨后或下雨过程中出现,尤其以雷阵雨后出现较为明显;有时起泡会自然消失,也会反复发生;严重的起泡导致漆膜层间附着力下降,挑开小泡后有时能够发现漆膜上残留白色的小点;通常发生在原子灰与中涂层之间。
1.3 问题分析
       发生漆膜雨后起泡可能的原因有:漆膜不干,残留的溶剂在外界温度升高时挥发形成溶剂泡;漆膜的耐水性差,水渗透入漆膜中(中涂层和面漆层是半透膜,水分子能够渗透,但电泳层很难渗透),外界温度升高时层间压力增大从而导致漆膜起泡;漆膜层间存在盐类,外界湿度大时,吸收外界的水分,当外界温度升高时,层间压力增大而导致漆膜起泡。通过对实物的确认,分析认为发生问题的漆膜的耐水性差,可能遭受了污染,尤其是盐类的污染。考虑到清漆为双组分清漆,能够自然干燥,部分车辆又是很长时间后才发生此问题,排除清漆漆膜不干导致的溶剂泡。通过对工艺流程的反复确认,认为过程中能够出现盐类的可能性有2 个:打磨用水和操作人员手上的汗液。打磨用水为工业用水,不同区域的工业用水电导率为130~239 μS/cm(此处指水的终端,即在出水口进行取样),差异较大,但并无明显的超标(涂装前处理及打磨用水一般要求电导率在200 μS/cm 以下)。汗液的成分主要是水、NaCl、少量尿素、乳酸、脂肪酸等,其中的盐类对涂层起泡有促进作用。
 
2 实验方案及验证结果
       主机厂在进行涂装作业时一般不使用原子灰,双组分清漆的使用比例也较小(目前国内的华晨宝马、北京奔驰、长城汽车徐水哈弗分公司等使用双组分清漆),在工艺控制上也比较严格。那么,在材料和工艺过程中哪儿出现了问题呢?根据我们的初步分析,原子灰可以作为一个问题因素进行试验验证。为此,针对水质、汗液及原子灰3 个因素按全面实验法进行耐水试验。试验方法和结果见表1。
全面实验法耐水实验结果
       通过以上实验结果可知,涂装材料(电泳漆、原子灰、中涂漆、面漆)本身按工艺施工并不会造成漆膜起泡;而汗液在涂层之间则会造成漆膜起泡;原子灰的存在则显著增强了这一趋势。通过另外的实验证明,在中涂层表面沾有汗液会造成中涂层与面漆层之间漆膜起泡。这足以证明汗液对于涂层的危害。而原子灰虽然本身并不会导致漆膜耐水性能下降,但极大提升了汗液存在的危害。通过分析认为,原子灰本身的细度(30~50 μm)较中涂漆、实色面漆(10 μm)大,且涂层较厚(实测修补后厚度可达200~500 μm),吸收水分的能力较大,汗液更易残留在原子灰中。由于漆膜是半透膜,外界湿度较大时水分能够渗透进涂层,与盐类结合,当内压力过大时造成漆膜起泡。在此次试验中,采用自来水进行打磨与使用纯水打磨的区别不大。
 
3 解决问题的思路及效果验证
       市售的原子灰在维修市场目前没有理想的替代方案,通过取消原子灰来实现漆膜耐水性能的提升目前不可行。针对原子灰打磨时需要裸手接触的问题,可采用戴胶皮手套来解决,但仅能保证冬季可行。根据主机厂的实际操作经验,夏季戴胶皮手套会导致手指发白,严重的可发生蜕皮等现象,影响操作人员的健康。为此,我们采用了定期(2 h)洗手的工艺要求,体现在修补上,就是进行湿打磨的操作人员每次打磨前均进行洗手,洗去手部的油污及汗渍。中涂或面漆前采用溶剂擦拭的工艺是增强层间附着力、减少缩孔等漆膜弊病的常用工艺,而水是能够溶解盐分的,且成本相对较低。因此将此3 种措施作为方案进行验证,实验结果见表2。
实施不同对策对漆膜起泡的影响
       由表2 的实验结果可见,采用洗手的方式效果显著,而采用溶剂油或纯水擦拭的方式则效果不明显。由于打磨等涂装工序需要裸手进行,这就给汗液进入涂层提供了便利。尤其是夏季,由于天气炎热,人体出汗较多,很容易将汗液沾在涂层表面。实际采取措施时结合操作人员的习惯,且一般的车辆修补均需要每次进行调色,在工艺中采用每次拆下油箱门后(用于调色)进行洗手作业。采取此对策后,问题明显下降,出现漆膜起泡现象的车辆比例不超过1%,至此,问题基本解决。
 
4 结语
       对于成熟的工艺,要找出导致漆膜弊病的原因往往比较困难。此问题的解决也得益于与主机厂工艺的对比,找出了不同的因素,针对这些不同点进行了验证,最终找出了问题的症结所在。通过对不同的实施方案进行分析确定,最终解决了该问题。
 
 
扫一扫二维码,关注"中国新型涂料网"官方微信,尽享涂料天下事,玩转行业网络营销。

中国新型涂料网官方微信
[ 技术搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐技术
点击排行
赞助合作